煤化工生產(chǎn)工藝中溴化鋰技術(shù)應(yīng)用

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      煤化工生產(chǎn)工藝中溴化鋰技術(shù)應(yīng)用

      摘要:針對(duì)原料氣壓縮機(jī)一段進(jìn)口煤氣冷卻器采用地表水(溫度約20℃)冷卻,冷卻效果差,影響原料氣壓縮機(jī)打氣量的問(wèn)題,通過(guò)新建溴化鋰機(jī)組,用溴化鋰?yán)鋮s水替代地表水,降低原料氣壓縮機(jī)一段進(jìn)口煤氣溫度,提高壓縮機(jī)打氣量,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)提產(chǎn)增效的目的。

      關(guān)鍵詞:溴化鋰;煤氣冷卻;提產(chǎn)增效

      晉能控股裝備制造集團(tuán)天源山西化工有限公司(簡(jiǎn)稱天源公司)現(xiàn)有9臺(tái)原料氣壓縮機(jī),其中1~6號(hào)原料氣壓縮機(jī)進(jìn)口煤氣采用尿素溴化鋰?yán)鋮s水降溫,冷卻效果較好,進(jìn)口煤氣經(jīng)溴化鋰機(jī)組冷卻后溫度可降低至22℃;7~9號(hào)原料氣壓縮機(jī)進(jìn)口煤氣采用地表水冷卻后溫度只能降低至28℃,冷卻效果較差,在夏季氣溫較高時(shí),對(duì)系統(tǒng)生產(chǎn)影響尤為嚴(yán)重[1]。因此,需要對(duì)7~9號(hào)原料氣壓縮機(jī)進(jìn)口煤氣進(jìn)一步降溫,以提高原料氣壓縮機(jī)打氣量,消除高溫對(duì)系統(tǒng)生產(chǎn)的影響。

      1溴化鋰技術(shù)介紹

      目前,溴化鋰機(jī)組制冷技術(shù)已被廣泛應(yīng)用,該技術(shù)成熟、穩(wěn)定,可以低勢(shì)熱能作為動(dòng)力,不需要耗用大量電能,具有很好的節(jié)電、節(jié)能效果,裝置運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用低、經(jīng)濟(jì)性高。安全環(huán)保方面,整個(gè)制冷裝置在運(yùn)行過(guò)程中振動(dòng)小、噪聲低,無(wú)臭、無(wú)毒、無(wú)爆炸危險(xiǎn),安全可靠,有利于滿足安全環(huán)保的要求。運(yùn)行方面,冷量調(diào)節(jié)范圍寬,性能穩(wěn)定,對(duì)外界條件變化的適應(yīng)性強(qiáng)。

      1.1溴化鋰機(jī)組制冷的基本原理

      溴化鋰機(jī)組蒸發(fā)器內(nèi)部控制壓力為6mmHg(0.78kPa)左右,制冷劑對(duì)應(yīng)的的蒸發(fā)溫度約為3.7℃,在蒸發(fā)過(guò)程中,制冷劑吸收管束內(nèi)冷媒水的熱量,從而達(dá)到制冷的目的。蒸發(fā)后的制冷劑蒸汽在冷凝器中被循環(huán)水冷凝后,經(jīng)濃溶液吸收利用[2]。

      1.2溴化鋰機(jī)組流程

      吸收器內(nèi)的稀溶液由溶液泵送往高壓發(fā)生器,進(jìn)入高壓發(fā)生器的稀溶液被管內(nèi)飽和水蒸氣的潛熱加熱,使溶液濃度提高成為濃溶液;濃溶液與稀溶液換熱,溫度降低后進(jìn)入低壓發(fā)生器,濃溶液在低壓發(fā)生器內(nèi)經(jīng)高壓發(fā)生器蒸汽再次加熱提濃,提濃后的濃溶液經(jīng)溶液泵加壓輸送至吸收器頂部向內(nèi)噴淋,濃溶液進(jìn)入吸收器與冷卻水換熱后溫度降低并吸收水分使?jié)舛冉档统蔀橄∪芤?制冷劑蒸汽被吸收后釋放出大量的熱量由冷卻水帶走。濃溶液吸收水蒸氣后成為稀溶液,再由溶液泵送往高壓發(fā)生器。這個(gè)過(guò)程不斷循環(huán),蒸發(fā)器就連續(xù)不斷地制取冷媒水[3-4]。

      2溴化鋰方案的確定

      結(jié)合天源公司實(shí)際情況,在不影響現(xiàn)有生產(chǎn)的前提下,擬新建1套溴化鋰機(jī)組提供冷卻水,替代7~9號(hào)原料氣壓縮機(jī)用地表水,實(shí)現(xiàn)原料氣壓縮機(jī)進(jìn)口煤氣降溫、提高打氣量的目的。

      2.1工藝方案的確定

      擬利用7~9號(hào)原料氣壓縮機(jī)一段進(jìn)口現(xiàn)有的石墨換熱器(換熱面積為350m2)對(duì)煤氣進(jìn)行冷卻,降溫用冷卻水由原來(lái)的地表水改為溴化鋰?yán)鋮s水。溴化鋰機(jī)組采用吸收式制冷,以蒸汽為動(dòng)力、水為制冷劑、溴化鋰溶液為吸收劑,制取冷媒水。結(jié)合天源公司現(xiàn)有低品位能源利用及蒸汽平衡,擬利用低壓蒸汽作為熱源。項(xiàng)目用蒸汽、用電等依托現(xiàn)有公用工程系統(tǒng);為降低投資,縮短建設(shè)周期,項(xiàng)目用溴化鋰機(jī)組采用二手設(shè)備。

      2.2溴化鋰機(jī)組制冷量的確定

      原料氣壓縮機(jī)進(jìn)口體積流量為9000m3/h(標(biāo)況,干基),壓力為20kPa(表壓,本地大氣壓力),氣體成分見(jiàn)表1。煤氣冷卻溫度要求為由35℃冷卻至25℃,經(jīng)計(jì)算,需新增1臺(tái)1.2552×1010J制冷量的溴化鋰機(jī)組。

      2.3設(shè)備布置方案

      結(jié)合廠區(qū)建設(shè)情況,擬做如下布置:溴化鋰制冷機(jī)、輔機(jī)設(shè)備放置在合成電站循環(huán)水東側(cè)空地;7~9號(hào)原料氣壓縮機(jī)一段進(jìn)口煤氣冷卻器利舊。

      2.4半水煤氣降溫工藝流程

      (1)低壓蒸汽來(lái)自低壓蒸汽管網(wǎng),壓力為0.6MPa、溫度為160℃,經(jīng)過(guò)調(diào)節(jié)閥進(jìn)入溴化鋰機(jī)組發(fā)生器,給溴化鋰溶液提供蒸發(fā)熱后,蒸汽冷凝液去脫鹽水槽。(2)循環(huán)水來(lái)自循環(huán)水總管,壓力為0.4MPa、溫度<20℃,進(jìn)入溴化鋰機(jī)組,熱交換后返回循環(huán)水管網(wǎng),形成閉路循環(huán)。(3)冷卻水從溴化鋰機(jī)組出口去石墨換熱器,與半水煤氣換熱后通過(guò)冷水泵打入溴化鋰機(jī)組制冷,形成循環(huán)。半水煤氣降溫工藝流程圖見(jiàn)圖1。

      3實(shí)施效果

      改造前后7~9號(hào)原料氣壓縮機(jī)進(jìn)口半水煤氣溫度對(duì)比見(jiàn)表2。由表2可以看出:原7~9號(hào)原料氣壓縮機(jī)采用地表水冷卻,原料氣壓縮機(jī)進(jìn)口平均溫度(即地表水冷卻后煤氣溫度)為28℃左右,改用溴化鋰?yán)鋮s水后,原料氣壓縮機(jī)進(jìn)口平均溫度(即溴化鋰?yán)鋮s后煤氣溫度)下降到24℃左右,降溫效果良好。

      4經(jīng)濟(jì)效益分析

      7~9號(hào)原料氣壓縮機(jī)3臺(tái)運(yùn)行總氣體積流量為90000m3/h,半水煤氣溫度從28℃降至24℃,壓力為27kPa,當(dāng)?shù)卮髿鈮毫?6kPa。以每小時(shí)為基準(zhǔn)計(jì)算,28℃時(shí)半水煤氣含水質(zhì)量為2.75t,24℃時(shí)半水煤氣含水質(zhì)量為2.15t,則降溫后冷凝水質(zhì)量為0.6t,可增加有效打氣量747m3。根據(jù)天源公司現(xiàn)噸氨耗煤氣2850m3計(jì)算,則每小時(shí)可增加合成氨產(chǎn)量0.26t。僅計(jì)算打氣量的影響,按年最高氣溫月(5月—9月)核算共計(jì)153d,每月考慮2d的系統(tǒng)波動(dòng)時(shí)間,即每年可增產(chǎn)合成氨895t;按2020年天源公司合成氨平均售價(jià)2350元/t計(jì)算,年可增加銷售收入約210萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益可觀。

      5結(jié)語(yǔ)

      項(xiàng)目實(shí)施后,7~9號(hào)原料氣壓縮機(jī)進(jìn)口煤氣溫度可降至24℃,降溫效果好于預(yù)期;原料氣壓縮機(jī)一段進(jìn)口煤氣溫度降低,增產(chǎn)效果較為明顯,年可增加銷售收入約210萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)了提產(chǎn)增效的目的。

      參考文獻(xiàn)

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      [3]閆健,林紹勇.溴化鋰制冷機(jī)組的工作原理及應(yīng)用[J].通用機(jī)械,2009(10):40-42.

      [4]宋曉娜,羅永東.溴化鋰制冷技術(shù)應(yīng)用及運(yùn)行效果分析[J].氮肥與合成氣,2017,45(9):11-14.

      作者:高永麗 單位:晉能控股裝備制造集團(tuán)天源山西化工有限公司

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