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一、拓展攻關領域,始終貫穿服務一線
一是集聚人才,提升攻關實力。結合實際及時補充,調整人員,培養新生力量,盡力滿足攻關制作中的不同工種所需,根據部分人員年齡老化,有意識培養接班人,使技術攻關組不斷增強實力,持續發展。二是拓展思路,擴大攻關范圍。加強與各部門,業務科室的溝通協調,積極創造條件,爭取多方面的支持和協助。堅持走出去,觀摩學習交流,請進來共同研制開發,解疑釋惑,破解難題,提升攻關水平。三是不斷總結,提升革新技能。及時總結提煉。找出問題,及時整改。為下一個立項積累經驗。聚集體智慧,研發一批解決實際問題、提高勞動效率、節約成本開支的優質產品。四是營造氛圍,大興創新之風。搭建舞臺,創造研發條件,及時宣傳報道,弘揚“四小三法”創新精神,利用展板、櫥窗進行展示,利用職工大會、黨員大會進行表彰,激勵工作熱情。動員全員參與,營造濃厚的氛圍。
二、制定創新方案,用技術革新提高生產效率
在開展技術攻關過程中,我們既注重解決實際問題,提高生產效率,又要注重降低成本。我廠生產的貨車用彈性旁承當時在國內使用的全部是一模二腔模具(也就是一套模具,硫化60分鐘可加工2個產品)。為了提高生產效率,降低成本,職工工作室組織開發一模4腔的模具,經過多次設計、制作和改造。模具加工后經驗收,產品符合標準,可以投入生產使用。目前我廠所使用的旁承4腔模具,在國內屬于領先模具。在生產過程中發現,一模四腔模具雖然提高了生產效率,但是隨之帶來了職工拆模的困難。模具小塊夾在產品中很難取出,拆模方法是一人抱住140℃以上的工件,另一人用銅棒砸出模具小塊,一套模具拆模用時大約15分鐘。這種方法不但費時。而且存在重大的安全隱患。為了解決這個問題,我廠技術人員設計制造了貨車用彈性旁承體拆模工裝。一套模具拆模用時大約5分鐘。使用目前的旁承模具。按照現在的生產模式,八小時兩班生產,單機每日可增加產量10模40件產品,產量翻翻,每日可增加產值0.648萬元,每年增加效益可達到142萬元。
三、開展立項攻關,用技術革新降低職工勞動強度
我廠生產的轉向架用軸向橡膠墊起模一直沿用人工用錘砸卸模。工人勞動強度較大,用撬棍拆開3層模具。然后用手錘逐一砸下9件產品,拆除一套模具用時在20分鐘以上,而且由于硫化后模具溫度在140度以上,很容易造成燙傷或砸傷,職工在操作過程中存在較大的安全隱患。為了解決生產存在的問題,技術人員現場觀查,經反復論證:經過幾個月的設計、加工制造,制作了橡膠墊拆模工裝車。此車拆模分為兩個步驟,第一步用齒輪千斤頂裝置將三層模具拆分,第二步拆中模產品層,用第二套頂出裝置將9件產品同時頂出。經過現場使用證明拆模裝置使用性能良好,省時、省力,杜絕了過去拆模時產品損壞的現象,因為拆模造成的產品損傷率為零,保證了產品質量。拆模用時僅5分鐘,比手工拆模少用時節約時間50%,大大降低了勞動強度,提高了生產效率,每班生產增加產品2模,按照現生產模式,每日增加36件,每日增加產值0.1296萬元,年創效益30萬余元。同時杜絕了安全隱患。該項革新被評為路局技術革新3等獎,段技術革新2等獎。
四、完善運行制度,用技術革新為安全保駕護航
我們本著實際、實用的原則,健全完善工作室創建的各項活動制度,建立健全了《工作室創建方案》、《工作室技改推進計劃》、《工作室工作寫實制度》等一系列措施辦法,對創建過程、活動內容、目標完成情況進行寫實,保證創建工作有序展開。橡膠廠創新工作室針對560型開煉機按照原廠設計急停安全開關安裝位置不合理,開煉機操作時由于橡膠作業原料粘度較大,操作時身體位部很容易與橡膠接觸,如有橡膠粘連身體部位有可能把手臂及人體帶入開煉機滾筒,造成重大人身傷亡事故。該機雖有急停裝置,但是距離操作者有1.5m。如果發生粘連需要停車時,操作者因為距離遠而無法在第一時間按下急停按鈕,極易造成重大人身傷亡事故。根據這一問題,工作室針對開煉機急停開關系統具體情況,進行了分析,設計出改造方案。在開煉機滾筒兩側構架中心安裝兩根立柱,用螺栓與構架固定,將急停開關安裝于左側立柱兩側位置。用¢20㎜無縫鋼管制作操作架拉桿。一旦發生緊急設備故障或危及人身時,開煉機兩側操作人員在第一時間按下拉桿,急停開關起作用,設備急停,確保人身安全和設備安全。工作者操作近6個月來,期間遇有兩次(一次2014年4月16日早班,一次8月13日中班)卡膠,改造后急停裝置起到急停效果,確保了人身和設備安全。杜絕了重大安全隱患。隨后對4臺壓膠機進行全部改造。
五、本著服務一線,用技術革新確保產品質量
張家口鐵路橡膠制品廠生產的JC型彈性旁承要求產品形式尺寸應逐件檢驗。我廠檢驗方法是用游標卡尺、深度尺和塞尺測量檢驗,每檢一個旁承用時3分鐘。而且質檢人員反復調整位置檢測,極易造成重要項點漏檢。針對上述情況我們組織有關人員,進行前期調研,拿出設計方案,繪出加工圖紙。設計制造了JC型彈性旁承體綜合量具。經現場試用證實,該量具測量準確、方便快捷,每個旁承依次檢測,杜絕了漏檢,整體對我廠產品質量控制提供了更加有力的保證。該項革新已獲得國家實用新型專利,專利證書號:ZL201520095144.X。在下一步工作中,我們將繼續圍繞安全生產、提高生產效率、降低職工勞動強度,確保產品質量來開展職工大師工作室的工作,利用好技術革新的手段,為橡膠廠發展保駕護航。
作者:丁慶有 單位:北京鐵路局豐臺車輛段